廢氣處理設(shè)備,污水處理工藝

SCR在醫(yī)療廢物焚燒煙氣治理中的研究

2020/2/5 19:16:07

對醫(yī)療廢物焚燒處理過程廢氣中低溫SCR脫硝技術(shù)進行了研究,脫硝溫度約280℃,經(jīng)過SCR脫硝后氮氧化物能夠達到超低排放的要,但氨逃逸率較,催化床堵塞嚴重。提出了下一步措施以完善SCR脫硝技術(shù)在醫(yī)療廢物焚燒煙氣治理領(lǐng)域的應(yīng)用,為醫(yī)療廢物、生活垃圾焚燒處置行業(yè)實現(xiàn)氮氧化物超低排放提供借鑒。


醫(yī)療廢物具有空間傳染、急性傳染和潛伏性傳染等危險特性,是一種特殊的危險廢物。目前在我國醫(yī)療廢物常用的安全處置方法有焚燒法和消毒滅菌法,其中焚燒法是美國和WHO等國家與組織優(yōu)先推薦的技,焚燒法不但可以利用高溫滅菌使醫(yī)療廢物無害化,還可以通過焚燒使廢物減容減量化。


目前,很多地方環(huán)保部門已開始對相關(guān)行業(yè)大氣污染物排放提出更高要求,比如鄭州已要求2019年底前,全市燃煤、生物質(zhì)鍋爐完成超低排放改。


作為一種重要的空氣污染物,社會對氮氧化物的治理只會越來越重視,要求越來越嚴格。焚燒廢氣中的氮氧化物主要以NO和NO2的形式存在,另外還有N2O4、N2O、N2O5等。


作為鄭州市唯一一家醫(yī)療廢物處置單位,公司目前采用焚燒裂解法來處理醫(yī)療廢,共有兩條醫(yī)療廢物焚燒處理線,醫(yī)療廢物設(shè)計處理能力60t/d。


醫(yī)療廢物在立式旋轉(zhuǎn)熱解氣化爐內(nèi)焚燒裂解,裂解可燃氣在二燃室繼續(xù)燃燒,利用鍋爐回收熱能,然后經(jīng)過SCR脫硝、半干法脫酸、活性炭吸附和布袋除塵器除塵后達標煙氣排根。煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù),我公司脫硝前氮氧化物的排放值(小時值)如圖1所示。


連續(xù)12h的氮氧化物排放值加權(quán)平均,均值為93.1mg/m3。根據(jù)?危險廢物焚燒污染控制標準?(GB18484-2001),氮氧化物的排放濃度限值為500mg/m3,公司氮氧化物排放值遠遠低于排放濃度限作。


環(huán)保型企業(yè),公司決定研究脫硝技術(shù)在醫(yī)療廢物焚燒煙氣氮氧化物減排中的應(yīng)用情況,以使煙氣氮氧化物排放濃度達到超低排放濃度限值(50mg/m3)標準。


脫硝技術(shù)


目前常用的脫硝技術(shù)主要有兩種,選擇性催化還原脫硝技術(shù)(SCR)和非選擇性催化還原脫硝技術(shù)(SNCR)。相比SNCR脫硝技術(shù),SCR脫硝技術(shù)則具有較高的脫硝率,通常可超過90%。


SCR催化劑目前使用最廣泛的是以銳鈦礦型二氧化鈦為載體,以五氧化二釩為主要活性物質(zhì)的催化劑。


上兩種脫硝技術(shù)一般采用的脫硝劑是氨,氨還原氮氧化物為氮氣,脫硝過程發(fā)生的主要反應(yīng)如下:




2 SCR脫硝實驗研究


經(jīng)研究,采用SCR脫硝技術(shù)對脫除醫(yī)療廢物焚燒煙氣中氮氧化物情況進行實驗。采用的催化劑參數(shù)如表1所示。



圖 1 脫硝前氮氧化物的排放值(小時值)


表1 催化劑參數(shù)



實驗使用單層催化床:還原劑25%氨水;反應(yīng)溫度為280℃左右,煙氣量為40000m3/h。利用焚燒系統(tǒng)鍋爐產(chǎn)生的蒸汽加熱氨水產(chǎn)生氨氣,由于整個焚燒系統(tǒng)處于負壓狀態(tài),用管道把氨氣通入催化床之前煙道中與煙氣充分混合后在催化床與氮氧化物發(fā)生還原反應(yīng),氮氧化物被還原為氮氣和水。


通入氨氣的量根據(jù)氨水濃度和氨水罐的氨氣消耗時間進行計算。?經(jīng)實驗,氨氣消耗量為25kg/d和20kg/d的氮氧化物脫除后排放數(shù)據(jù)見圖2。



圖2 不同氨量下脫硝后煙氣氮氧化物排放濃度


由圖2可見,為了達到超低排放濃度限值50mg/m3以下,基本上最低氨氣通入量為25kg/d,脫硝后氮氧化物排放濃度均值為41.07mg/m3,經(jīng)計算氨逃逸為5.2×10,-6?氨逃逸率為15.2%。


實驗過程中發(fā)現(xiàn),運行一段時間之后,布袋除塵器和引風機設(shè)備內(nèi)有銨鹽產(chǎn)生,氨會與煙氣中氯化氫和二氧化硫發(fā)生反應(yīng)生成氯化銨或硫酸銨,布袋除塵器內(nèi)銨鹽有可能造成顆粒物排放濃度上升,引風機內(nèi)銨鹽容易破壞引風機的動平衡,影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行。脫硝過程中脫硝效率會緩慢下降,經(jīng)分析,是因為脫硝溫度在280℃,而氯化銨的凝固點為350℃,?硫酸銨的分解溫度為280℃,運行中產(chǎn)生的氯化銨和硫酸銨凝固后附著在催化劑表面,覆蓋在催化活性點位上,造成催化效率下降。由于條件限制,溫度350℃以上的SCR脫硝實驗未能進行。


實驗過程中出現(xiàn)催化床較快堵塞的情況。醫(yī)療廢物成分復雜,布袋除塵器之前的煙氣中顆粒物濃度極高,在降溫的各個階段均有固體物質(zhì)冷凝沉積,醫(yī)療廢物中較高的水分含量更容易使沉積物結(jié)塊硬化。


經(jīng)過實驗,催化床在運行3~4天后壓差從800Pa上升到2500Pa,過高的壓差影響整個焚燒系統(tǒng)的正常運行。采用0.7MPa壓縮空氣在線吹掃方式不能完全恢復催化床的通暢,使用人工用壓縮空氣對催化床堵塞物吹掃清理后可恢復床層通暢性。


結(jié)論與建議


SCR脫硝在醫(yī)療廢物焚燒系統(tǒng)可以使氮氧化物排放達到超低排放濃度限值(50mg/m3)以下;


實驗過程中使用的單層催化床的催化表面積過小是造成氨逃逸率過大的原因,可擴大催化床有效表面積,提高氨使用率,減小氨逃逸;


由于銨鹽附著在催化劑表面覆蓋催化活性點位,容易造成脫硝效率下降,脫硝溫度適合在350℃以上以減小銨鹽對催化效率的影響;


由于醫(yī)療廢物成分過于復雜,會造成催化床較快堵塞,催化床壓差升高會影響焚燒系統(tǒng)穩(wěn)定運行,需要找到合適的在線吹掃方式有效恢復催化床通透性,保證系統(tǒng)長時間連續(xù)穩(wěn)定運行;


目前醫(yī)療垃圾和生活垃圾的處置以焚燒工藝為主本文為相關(guān)行業(yè)氮氧化物的減排提供了借鑒,下一步將繼續(xù)對醫(yī)療廢物焚燒煙氣脫硝相關(guān)問題進一步研究。



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