廢氣處理設(shè)備,污水處理工藝

垃圾焚燒廠煙氣凈化SCR改造設(shè)計和脫硝效果分析

2020/12/21 15:42:09

廢物燃燒發(fā)電廠煙氣脫硝一般選用SNCR工藝即可滿意《日子廢物燃燒污染操控標準》(GB 18485—2014)排放要求。為改進環(huán)境,部分地市對轄區(qū)內(nèi)的廢物燃燒廠提出了更為嚴格的排放要求,甚至要求某些示范性工廠實現(xiàn)"零排放"。這也使得原有項目或新建項目需要考慮添加或安置SCR脫硝工藝,進一步下降煙氣的NOx含量。某廢物燃燒發(fā)電廠在原有半干法脫酸體系基礎(chǔ)上添加SCR脫硝改造,使煙氣中的NO_x下降到低于80 mg/Nm~3,一起二噁英在原有基礎(chǔ)上下降50%。因而,本文剖析了廢物燃燒廠煙氣凈化SCR改造規(guī)劃和脫硝作用。


廢物燃燒煙氣中含有大量的粉塵、HCL、SO2、NOx、二噁英、重金屬等有害物質(zhì),現(xiàn)在,大多數(shù)項目選用SNCR+ 半干法+ 干法+ 活性炭噴射+ 布袋除塵器工藝進行煙氣處理[1]。煙氣中的NOx 和Ca(OH)2 的反響功率很低,煙氣的脫硝主要靠SNCR工藝(選擇性非催化復(fù)原)進行脫除,可是,在氨逃逸不超支情況下,SNCR 通常脫除功率只要40%~50%,只能滿意250 mg/Nm3 的排放要求。跟著國家標準和不同當?shù)貥藴实某雠_,僅選用SNCR 已不能滿意不同當?shù)氐呐欧乓?,越來越多的項目需要選用SCR 工藝(選擇性催化復(fù)原)進一步脫除NOx 的排放量。


在現(xiàn)已出臺的相關(guān)標準和政策中,上海、深圳、海南等地的當?shù)貥藴赎P(guān)于NOx的排放要求明顯高于國家標準。別的,在其他未出臺當?shù)貥藴实氖》?,對于新建廢物燃燒發(fā)電項目,許多當?shù)卣畬煔馀欧诺囊笠裁黠@高于國家標準,部分標準如表1 所示。



1 項目概況


本項目為深圳某廢物燃燒發(fā)電廠,自深圳市當?shù)貥藴食雠_后,部分已建成企業(yè)也逐漸要求進行排放“提標”,NOx 排放要求滿意《深圳市日子廢物處理設(shè)施運營標準》(SZDB/Z 233—2017)。本項目原有煙氣凈化工藝為:SNCR+ 半干法脫酸+ 干法脫酸+ 活性炭吸附+ 布袋除塵器+ 引風(fēng)機+ 煙囪,項目要求在引風(fēng)機和煙囪之間添加SCR 脫硝體系。


2 計劃規(guī)劃


歸納投資和運轉(zhuǎn)本錢方面的考慮,本項目選用“中溫SCR 脫硝”工藝,運轉(zhuǎn)溫度為(230±5)℃,每條燃燒線裝備一套SCR 脫硝體系,脫硝體系煙氣處理流程為:引風(fēng)機→ GGH → SGH →噴氨格柵→ SCR 反響器→ GGH →增壓風(fēng)機→煙囪。


前端脫硫除塵后,約145 ℃煙氣經(jīng)引風(fēng)機后進入 GGH 換熱器,與SCR 出口高溫?zé)煔鈸Q熱后,溫度升至195 ℃,然后煙氣進入SGH,其間利用飽滿蒸汽將煙氣溫度由195 ℃升至約230 ℃,約230 ℃的煙氣進入SCR 反響器產(chǎn)生反響后將二噁英和NOx 脫除,從SCR 反響器出來的合格煙氣進入GGH 換熱器與除塵器出口的低溫?zé)煔饣旌虾鬁囟冉抵良s180 ℃,然后經(jīng)增壓風(fēng)機將煙氣送入煙囪??紤]到改造體系的施工、催化劑的設(shè)備保護,整個SCR 體系設(shè)置了旁路體系,本項目中氨水貯存運用電廠現(xiàn)有的SNCR 體系貯存罐,三條燃燒爐可以共用氨水輸送體系;本項目別的配套2 套催化劑再生體系。


3 主要設(shè)備


3.1 SCR 反響器


SCR 反響器內(nèi)催化劑依照2+1 的方法安置,設(shè)備2 層,預(yù)留1 層,反響器規(guī)劃成煙氣豎直向下流動,反響器進口設(shè)氣流均布設(shè)備。反響器配有可拆卸的催化劑測驗元件,方便運用方依據(jù)運轉(zhuǎn)工況對測驗?zāi)K進行取樣剖析,以便確認催化劑運轉(zhuǎn)情況及再生時間。反響器配有吹灰設(shè)備,選用聲波吹灰,每層催化劑安置4 個吹灰點,單條線共有12 個點。


反響器預(yù)留了催化劑修理及更換所需的起吊設(shè)備和渠道,SCR 反響器本體規(guī)劃溫度不小于350 ℃,能接受運轉(zhuǎn)溫度400 ℃的考驗,而不產(chǎn)生任何損壞。


本工程運用某進口品牌的中溫蜂窩催化劑。催化劑模塊選用框架結(jié)構(gòu),耐高溫、耐腐蝕,并便于運輸、設(shè)備、起吊。催化劑規(guī)劃反響溫度為(230±5)℃,能滿意該煙氣溫度下長時間運轉(zhuǎn),一起催化劑最高能接受運轉(zhuǎn)溫度400 ℃,而不會產(chǎn)生任何損壞。


3.2 增壓風(fēng)機


由于添加的SCR 脫硝體系GGH、SGH、催化劑反響器及煙道等會造成壓力丟失,原有引風(fēng)機才能不滿意SCR 脫硝體系所需的運轉(zhuǎn)才能,所以要新增增壓風(fēng)機,每臺爐設(shè)置1 臺。該增壓風(fēng)機經(jīng)過變頻器進行轉(zhuǎn)速操控,并將現(xiàn)有的引風(fēng)機操控在一定范圍內(nèi)運轉(zhuǎn)。別的,停爐時或許再生加熱時,該風(fēng)機和擋板一起一起運用,然后進行流量操控。


3.3 SGH 蒸汽換熱器


計劃中SGH 加熱選用260 ℃飽滿蒸汽,并對SCR 脫硝體系飽滿蒸汽進汽閥進行程序化操控,可以依據(jù)煙氣加熱器的不同工況進行溫度調(diào)理,保證煙氣在設(shè)定溫度范圍內(nèi)與氨氣進行反響。SGH 選用翅片式換熱管,基材選用20 G 鋼,為防止湍流振動,SGH中間用隔板分隔成左右兩組。


3.4 GGH 煙氣換熱器


計劃選用GGH+SGH 聯(lián)合升溫計劃,規(guī)劃中充分考慮了蒸汽耗量、排煙溫度、占地面積等多方面因素,確保排煙溫度低于195 ℃。GGH 殼側(cè)與管側(cè)質(zhì)料具有良好的抗腐蝕性,殼體質(zhì)料滿意防腐要求,管側(cè)質(zhì)料選用ND 鋼。


3.5 噴氨體系及再生體系


SCR 脫硝體系氨水運用原有SNCR 脫硝體系的氨水罐,從氨水罐備用接口連接到氨水輸送泵,送到混合器使氨氣蒸騰并同稀釋風(fēng)混合均勻送入SCR 噴氨格柵。


催化劑外表析出硫銨,會致使脫硝性能下降。催化劑外表硫銨的提高溫度為320 ℃左右,據(jù)此設(shè)置加熱器熱風(fēng)循環(huán)體系,以到達使催化劑恢復(fù)活性的目的。


4 運轉(zhuǎn)作用


項目建成后,依照協(xié)議要求,對脫硝體系進行了(72+24)h 的試運轉(zhuǎn)驗收,約請第三方檢測單位對SCR 脫硝前后的指標進行了同步取樣剖析,并對(72+24)h 時間內(nèi)SCR 體系的質(zhì)料、能源耗費進行了計算剖析,詳細數(shù)據(jù)如表2 所示。



由表2 數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)過SNCR 脫硝后,NOx最高均值為221 mg/Nm3,經(jīng)過SCR 脫硝體系后,脫硝作用明顯,依據(jù)噴氨量的不同,脫硝功率也有所不同,在氨逃逸不超支的情況下(≤ 3 mg/Nm3),脫硝功率最高可以到達84.8%,并悉數(shù)滿意≤ 80 mg/Nm3的排放要求;SCR 催化劑對二噁英的脫除也有50%以上的作用;其他各項耗費悉數(shù)到達規(guī)劃要求。


為進一步了解催化劑的效能變化、驗證SCR 的性能指標,在SCR 脫硝體系運轉(zhuǎn)一年半后從頭約請第三方檢測單位對這三條生產(chǎn)線SCR 工藝前后一起進行煙氣成分檢測,并對其他運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)進行計算,成果如表3 所示。


由表3 可以看出,該體系運轉(zhuǎn)安穩(wěn),在正常運用一年半后還有超越80% 的脫硝功率,而且脫除二噁英的作用明顯。該催化劑質(zhì)量保證期為3 a,如果脫酸體系和除塵體系運轉(zhuǎn)正常,滿意排放要求,實際運用壽命應(yīng)該會更長。


5 結(jié)論


在保證氨逃逸不超支的情況下(≤ 3 mg/Nm3),SCR 的脫硝功率可以超越80%,而且運轉(zhuǎn)安穩(wěn)可靠。SCR 脫硝選用合適的催化劑,具有協(xié)同脫除二噁英的作用,本項目協(xié)同脫除二噁英的功率超越50%。


來源:北極星環(huán)保



碧水藍天環(huán)保平臺打造工業(yè)環(huán)保綜合服務(wù)平臺,為工業(yè)園區(qū)提供一站式環(huán)保綜合解決方案。50人環(huán)保專家咨詢團隊,200個環(huán)保實操項目經(jīng)驗,有工業(yè)環(huán)保問題請隨時發(fā)到“環(huán)保工匠”小程序,快速提交,5分鐘響應(yīng)!

服務(wù)官網(wǎng):twenteatwo.com

咨詢熱線:010-65861787  18516975349

內(nèi)容聲明:信息來源于網(wǎng)絡(luò)分享,僅供學(xué)習(xí),版權(quán)歸文章來源方,并不代表本平臺贊同其觀點和對其真實性負責(zé),若有問題請聯(lián)系刪除。